向基础管理要效益 47分钟衔接抢出百万成本降幅
近年来,胜利油田鲁胜公司鲁丰采油管理区立足生产实际,聚焦全流程精细化管控,以时间量化提效率、规程落地保运行、模式优化降能耗,从作业衔接、设备运维、集输调控等基础环节深挖潜力,以扎实的基础管理撬动效益增长,为油气生产单元提质增效探索出务实可行的实践路径。
在生产组织上,该管理区以时间量化破解衔接堵点,向高效衔接要产量。针对以往夜间作业开井衔接不畅、耗时较长的痛点,将作业全流程拆解为提前谋划、精准施策、科学联动等关键节点,为指令下达、人员到场、现场操作设定严格时限,实现各环节环环相扣、无缝衔接。3 月 1 日,滨 509 - 斜 33 井作业数据显示,从试抽憋压合格到启抽开井仅用时 47 分钟,操作人员、作业耗时、完成情况全程可量化、可追溯,彻底告别以往生产衔接的 “模糊地带”。
“过去提上产增效,大家多聚焦措施增产;如今我们把重心下沉到基础管理,用数据精准把控每一个生产环节。” 鲁丰采油管理区安全生产指挥中心经理杨家豪介绍。今年前两个月,管理区累计完成作业开井 16 口,单井平均节省衔接时间 1 小时,累计盘活有效生产时间近 1 天,以 “时间换产量” 的精细化管理,切实激活生产效能。
在设备运维上,该管理区以规程落地筑牢保障根基,向精细保养要效益。严格遵循《三规程一措施》,将泵前过滤器清理、振动值检测、每周不少于 5 井次的润滑油检测等保养任务,细化为清单化 “规定动作”,张贴上墙、逐项落实、全程留痕,让设备保养从 “被动抢修” 变为 “主动养护”。此前,员工通过日常检测提前发现抽油机机油变质隐患,及时处置避免设备大修,直接节约成本近 2 万元,以细节管控守住效益底线。
在集输运行上,该管理区以模式优化深挖降本空间,向科学调控要效益。针对以往外输液加温 “一刀切” 的粗放模式,精准摸索不同含水率原油对应的最佳加温参数,推动林东集输站与滨南集输站联动输油、精准调温,实现加温温度随 “液” 而动,杜绝能源浪费。得益于模式优化,2025年下半年该站LNG用量环比下降33.39万方,折合费用节约153.6万元,精细化管理成效显著。
从 47 分钟的高效衔接,到百余万元的成本节约,鲁丰采油管理区以精细化、标准化的基础管理,让效益藏于细节、聚于点滴。下一步,该管理区将持续深耕基础管理、创新管控模式,不断提升生产运营效率、降低综合成本,为油气行业提质增效、企业高质量发展注入源源不断的内生动力。(孙叶莲、陈军光)
(审核:傅云鹏)






