全力以赴拉满生产“进度条”
“W410油藏裂缝发育,要采用大粒径、高浓度堵剂才能有效封堵”、“数字分注井配水器半径小,毫米级堵剂无法通过”。3月16日晚上10点半,中国石油长庆油田采油九厂前线指挥部注水管理组办公室,技术员小韩与小刘正在对Q87-98井调剖参数设计进行激烈讨论。面对老油田稳产难度大的痼疾,技术员为了提高双调质效,在对油藏动态与堵剂性能匹配性研究的基础上,每口方案进行会审讨论,切实提高工艺的针对性。
围绕产量效益中心任务,该厂通过“转观念、勇创新、强管理、创一流”主题教育活动,引领广大干部员工认清形势、明确目标,以务实举措推动主题教育活动与中心工作相融互促、落地见效。两所聚焦稳产上产、提质增效两个重大课题,转变开发思路,仔细摸排生产动态,通过点对点、面对面的方式,对管辖的油水井现状进行“会诊”,集思广益、出谋划策。
老油气田是产量和效益的“压舱石”。该厂完善“日对比、周分析、月汇报” 油水井动态管理机制,技术人员每日开展单井动态对标分析,实时跟踪异常井生产动态。依托数据、图表、多媒体等多元资料,直观呈现油藏管理关键节点与现存问题,集思广益、群策群力,以精准分析破解生产难题。针对低产低效井、生产异常井,建立快速响应与研判机制,精准诊断油井“病因”,为后续治理提供科学依据。
精细注水, 为水驱上产加“油”。该厂针对老油田特高含水后期开发矛盾大、开发速度慢、层系井网适应性差的实际,实施精细化分级分类管控,定时推进单井产量核实、含水普查、动态分析,精准制定技术政策与动态调整方案。针对高压欠注难题,坚持“精准诊断+分类施策”原则,逐井分析欠注原因,制定“一井一策”治理方案,通过注水专题会审与多部门联合研判,明确措施、系统、管理三条消欠路径。截至目前,实施降压增注6井次,安装智能液力增压撬提压消欠12口,自主洗井挤注等管理消欠10井次,累计消除高压欠注214方,有效改善了油藏注水状况。
“我们以动态分析结果为导向,优化措施选井、加大挖潜力度,做实做细生产指挥协调,科学精准配产施策,全力以赴为夺油上产、提质增效注入强劲动力。”该厂地质研究所有关人员表示。(白彦红)
(审核:傅云鹏)






